近日,从水口山有色金属集团有限公司四厂生产现场获知:2014年,该厂在出色完成生产任务后,实现电锌冶炼总回收率95.17%、熔铸直收率97.75%、精铟回收率73.72%、选银直收率72.6%,均为历史新纪录,为企业创造了更高效益。
该厂多措并举开展以提高产品质量、产量、装置运行平稳率,降低能耗、物耗为核心的竞赛活动,将指标逐级分解,对车间进行量化考核。浸出车间、电解车间、熔铸车间为降低电锌总电耗、提高电锌总回收率和熔铸直收率,在劳动竞赛中,与班组创优个人成绩相结合,促使操作工精心操作,想方设法降低成本,成效显著。
2014年,水口山锌系统电锌冶炼总回收率、熔铸直收率达到历史最高水平,每吨电锌总电耗比计划降低30千瓦时。为提高精铟回收率,稀贵车间加强萃取条件控制后,要求浸出工艺控制酸度和温度,使富铟的渣含铟尽可能浸出到溶液,实现了精铟回收率73.72%的新高。为提高选银直收率、着力解决影响成本和效益的关键问题,过滤车间重点加强一段压滤,控制好矿浆水平,杜绝跑冒滴漏,通过药剂添加位置的区别,更好地发挥药剂作用,实现了选银直收率72.6%,为历史最好水平。
(关键字:电锌冶炼 回收率)